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年1月12日新疆某热电厂#1机组MFT动作,导致机组非计划停运。为吸取事件教训,避免同类事件的重复发生,现将事件有关情况通报如下:
一、基本情况
新疆某热电公司1号机组锅炉采用哈尔滨锅炉股份有限公司生产的HG/25.4-YM3型锅炉。汽轮机为东方汽轮机厂制造的超临界压力汽轮机,型号为:CJK-24.2/0.4//,型式为:超临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、七级回热、间接空冷、抽汽凝汽式供热式汽轮机。发电机为东方电机有限公司制造的三相交流隐极式同步发电机,型号为:QFSN--2-20式氢冷发电机。1号机组于年12月30日投产发电,单机运行。
二、事件经过及处理情况
年1月12日12:55分,1号机组纯凝方式运行,负荷MW,给水流量t/h,锅炉送风量km3/h,1-1、1-2、1-4、1-5磨煤机运行;1-1、1-2送、引、一次风机运行;1-1、1-2汽动给水泵运行;1-1凝结泵运行。1-2凝结泵、电动给水泵备用;1-3磨煤机备用。
13:00分,因检修办理1-4磨煤机入口风量变送器吹扫工作票,将1-4磨煤机切换为1-3磨煤机运行。切换完成后,13:18分由于锅炉热二次风量波动大,造成CCS(协调控制)退出,CCS退出后,CCS自动切换为TF(机跟炉)方式运行,因主汽压力与给定压力偏差大,主汽门全开。
13:25分汽机监盘人员将TF解至手动操作。
13:29:23秒手动调整汽机高压调门93.5%至90%时,误将调门开度指令由90%设置为9%,造成汽机高压调门关闭;
13:29:27秒监盘人员发现输入指令错误后立即在CCS画面连续三次输入94%阀位指令,但指令输入不成功;
13:29:50秒监盘人员在DEH画面输入目标阀位后,高压调门以每分钟5%的速率执行开门操作;此时CCS画面主汽压力突升,负荷下降至20MW,汽动给水泵供汽压力降至0.1MPa,给水泵转速降至r/min,给水流量降至0t/h,主汽压力、温度快速上升,监盘人员紧急停止1-3、1-5磨煤机,投入1-1磨煤机等离子运行。
13:30分1-1、1-2磨煤机相继跳闸,触发锅炉“失去全部燃料”保护动作,锅炉MFT,机组跳闸。
1月14日09:20分1号锅炉点火,20:02分机组并网。
三、原因分析
经检查DCS曲线、SOE记录,13:29:23秒运行监盘人员手动输入汽机调门阀位给定值9%;
13:29:27秒汽机调门关闭至9%,操盘人员在DEH输入94%指令,指令输入不成功,原因为系统逻辑设定机组负荷小于MW后,DEH遥控请求自动退出,导致CCS画面无法执行阀门操作。
13:29:50秒主汽压力、温度快速上升后,运行人员紧急停运1-3、1-5磨煤机,未充分考虑热风对1-1、1-2磨煤机影响。
13:30:30秒大量热一次风进入1-1、1-2磨煤机,造成磨煤机分离器出口温度高(>90℃)保护动作。1-1、1-2磨煤机相继跳闸后,触发锅炉“失去全部燃料”保护,锅炉MFT,机组跳闸。
事件直接原因:
运行人员输入错误指令,并且对输入数值二次确认执行不到位,没有进行检查即确认,造成汽机高调门关闭,引发锅炉MFT“失去全部燃料”保护动作。
间接原因:
1.运行人员对操作系统逻辑不熟悉,发现指令输入错误后未能采取正确措施及时终止调门关闭至9%问题,同时事故发生后,运行人员在紧急情况下,操作措施处理不及时,导致事件进一步扩大。
2.操作系统不具备对明显操作错误的甄别判断功能,只能通过设定限制的方法进行防误操作,但考虑到手动操作权限最高,以及紧急工况下不能有指令限制,便于快速开、关高调门操作,未设置主控指令限制,但对此明显非常规操作也未设置提示功能。
3.热二次风量测量装置存在设计缺陷,不具备自动吹扫及防堵功能,致使机组运行后风量取样管频繁堵塞,风量跳变,造成CCS退出,给运行调节带来隐患。
四、暴露问题
1.运行人员操盘注意力不集中,操作习惯随意性大,对于重要操作缺少二次检查确认习惯。
2.新疆某热电厂机组正式投入生产时间不长,发电运行部技术管理上缺少规范操作的相关规定,运行操作规范性和严谨操作习惯的相关培训不到位。
3.发电运行部仿真机培训管理不到位,运行操作人员技术水平存在欠缺,在事件发生后的紧急情况下,对操作系统熟练性不够,未能及时解决调门关闭至9%的问题,导致事件发生后没能在第一时间正确操作补救。
4.热二次风量测量装置存在设计缺陷,调试阶段未能及时发现处理。
五、防范措施及相关要求
1.发电运行部梳理完善监盘操作规范。特别针对重要指令操作项目,明确操作、停顿确认的时间、步骤,避免不规范操作。生产管理人员不定期对监盘人员操作进行监督检查,确保在机组投产初期养成良好操作习惯。
2.发电运行部加强对仿真机的实操培训,演练各种事故工况下运行人员操作能力,提升运行人员技术操作水平。
3.针对操作系统缺少异常调整操作甄别功能,生产技术部组织对异常调整重要操作指令限制进行讨论,在不影响紧急工况操作和自动保护指令发出的情况下,考虑增设语音或弹框提示功能。
4.在未解决热二次风量测量装置设计缺陷前,每日采取措施定期对热二次风量测量装置进行吹扫,防止取样管堵塞造成风量测量异常。另外,对风量测量装置进行调研,考虑加装自动吹扫装置或换型,在机组停运或检修期间进行改造。
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