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Q1:配套SIEMENSM及61lA驱动的立式加工中心,在用户开机时,Y轴出现ALMll21报警,怎么处理?
A1:
测量61lA驱动器的Y轴模拟量输入是否正确,插头安装是否正确。引起Y轴不运动的原因还有“驱动器使能”信号连接不良,检查该信号,确认CNC至驱动器的“Y轴使能”线是否连接不良;重新安装、连接后,机床可恢复正常。
Q2:配套SIEMENSM及61lA交流伺服驱动的立式加工中心,在调试时,出现X轴过电流报警,怎么处理?
A2:
机床为初次开机调试,可以认为驱动器、电动机均无故障,可判定故障原因与伺服电动机与驱动器之间的连接有关。对照SIEMENS61lA伺服驱动器说明书,检查该机床X轴伺服电动机的三相电枢线相序是否反接,重新连接即可。
Q3:发那科机床在加工螺纹时主轴转数不对怎么解决?
A3:
如果是梯形图编制不对或参数设定不对。请修改梯形图和参数,使主轴速度倍率为1时对应程序输入S值。
Q4:发那科车床刀具长度补偿加不上怎么解决?
A4:
T代码的位数设定不对。解决方案如下:
(1)T代码可设为4位或2位。T设为4位时补偿代码可用前两位或后两位;T代码设为2位时补偿代码可用前一位或后一位。0系统设参数14#0,13#1;16系统类设参数#0,#1,号参数。
(2)在编梯形图时应注意译码指令的使用:0系统为BCD译码指令;16系统类为二进制译码指令。
Q5:HU63A型卧式加工中心用的是FANUC18i数控系统,自动换刀超时报警怎么处理?
A5:
首先按照如下步骤检查分析:
(1)查看梯形图,分析换刀手臂从刀杯拔出刀具的正常过程。正常过程为:在有刀具时,刀具检测开关SQ-A的状态为“1”,指示灯为绿色;无刀具时SQ-A的状态为“0”,指示灯为红色。此外,当有刀具时,执行M(刀具拔出)指令,X75.4的状态由“1”变为“0”,换刀装置执行下一步M83的动作(ATC移动到待机位)。
(2)手动取下刀具,检查接近开关SQ-A,用一根金属棒靠近试验,其状态指示灯在红色和绿色之间变化,需从PMC的输入点上观察,X75.4的状态若没有变化,即可判断故障位置。
(3)虽然其状态指示灯在红色和绿色之间变化,但是未能有效地传递信号。拆下SQ-A检查,清洁开关表面的油泥后进行试验。若X75.4的状态在“0”与“1”之间变化,说明接近开关已经恢复正常。重新安装,执行自动换刀指令,确认恢复正常。
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